现场抢修应急,解决断裂难题什么人才能被称

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你认识他吗?探索焊接王国(二)-9

年11月1日,天津大无缝深加工设备的直径mm,材质40Cr的主轴在生产过程中突然断裂。生产任务紧张时刻,即便马上更换新的主轴,最少也需要1个多月的时间和上百万元的更新设备经费。设备维修部门反复权衡利弊,最终研究决定:采用焊接的方法进行抢修。

可是主轴经过热处理后,大家反复试验使用了多种焊条焊接;焊缝还是出现裂纹。即便使用价格非常昂贵的美国万能焊条,也无济于事;仍然解决不了焊接裂纹的难题。

就在大家一筹莫展的时候,天津市擎天液压机械有限公司赵宗昊(我的徒弟)找到我,请我帮助解决这个难题。我赶到抢修现场进行问题分析,为了解决这个非常棘手的难题;我对焊接方案做出了大胆决定:

1.对主轴断裂部位进行清整,露出金属光泽,表面不得存有油、水、锈;

2.把主轴断裂部位同心度调正,

3.用氧—乙炔火焰加热主轴到度,但不得使用碳化焰(以防渗碳);

4.采用本人发明的“异质变质处理、调整焊缝组织、改善焊接工艺”的方法(获得英国剑桥GOLDSTARAWARD),进行焊接;

5.焊接的打底层和盖面层用天津市大桥牌3mm.A焊条,直流反接;

6.焊接的填充层用天津市大桥牌3mm.J焊条,直流反接;

7.焊接电流保持在90~A,

8.层间温度保持在度左右,

9.要求有丰富经验的焊工,采用短弧、断续、跳跃焊接法焊接;

10.边焊接边锤击,消除焊接残余应力,防止产生裂纹;

11.焊接后,立刻用石棉被盖上焊缝进行保温;

12.对抢修的焊缝进行严格检验,没有发现任何焊接缺陷;

为了抢夺时间,立即恢复生产。

经过两昼夜不间断的连续奋战,此次抢修取得了非常满意的结果。终于利用此大胆的焊接方法挑战“不可能”成功,解决了大无缝深加工设备主轴断裂抢修的难题。

为大无缝抢回了1个多月拆卸更新设备的时间,为国家挽回了上百万元的经济损失。得到了厂领导和现场参加抢修的同志们的一致好评与称赞。

连夜赶到抢修现场进行焊接技术指导

与天津大无缝副厂长“电器华佗”李刚在抢修现场

年2月,全国人民继续抗击“新型冠状病毒感染肺炎”;天津也实施了“津门战疫”防疫隔离。

此时,天津大无缝在抗疫复工生产中:意想不到发现承重钢轨有贯通性裂纹,立即停工抢修。

该钢轨属于亚共析钢轨,为欧洲UIC普通钢轨。由外国进口,经过化学元素检验:

C0.42Si0.Mn0.76P0.S0.Ni0.Cr0.

Mo0.Cu0.Al0.V0.0Pb<0.Sn0.5

As0.As0.Sb0.

根据化学分析:其钢轨材质为42锰

因为现场既没有铝热焊和闪光对焊的设备,也没有铝热焊和闪光对焊的工作条件。只能采用手工电弧焊进行抢修。

我通过



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